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Estudos hidrodinâmicos do escoamento em caixa de gordura empregada no tratamento preliminar dos efluentes de cozinha industrial

Hydrodynamic flow studies in the grease trap employed in the primary treatment of effluents from industrial kitchen

RESUMO

Efluentes de cozinhas industriais se caracterizam pela geração de elevado teor de óleos e gorduras. Esses produtos notadamente causam sérios problemas ambientais, sendo obrigatória a instalação de unidades de pré-tratamento no local onde são gerados, e com isso surge a importância das caixas de gordura (CGs), destinadas a esse fim. O desempenho das CGs tem relação direta com as condições processuais e hidrodinâmicas que ocorrem em seu interior. O presente estudo teve o objetivo de comparar as características hidrodinâmicas da CG funcionando sob duas condições operacionais distintas: flotação gravitacional e flotação forçada (auxiliada por difusores de ar). Realizaram-se quatro testes hidrodinâmicos na CG, sendo o primeiro e segundo testes com água limpa a uma vazão constante e o terceiro e quarto testes com efluente do Restaurante Universitário (RU), cuja vazão era variável em função das atividades do RU. Aplicaram-se a metodologia de distribuição do tempo de residência (DTR) e a técnica de estímulo e resposta utilizando cloreto de potássio (KCL) como elemento traçador. Os resultados hidrodinâmicos no primeiro teste operacional apontaram características entre o escoamento pistonado e o escoamento dispersivo, com moderada intensidade de dispersão e certa mistura. O segundo teste, com aeração, mostrou tendência ao escoamento em mistura completa com grande intensidade de dispersão. O terceiro teste, por flotação gravitacional, mostrou tendência a fluxo pistonado, enquanto o quarto teste demonstrou fluxo dispersivo, tendendo a um elevado grau de mistura. Observaram-se, em todos os testes, aparentes desvios causados provavelmente por zonas estagnadas (mortas), curtos-circuitos e fenômenos de recirculação, fazendo com que o volume útil da CG não fosse plenamente utilizado. Apesar de não fazer parte do escopo deste trabalho, a eficiência na remoção de óleos e graxas foi maior quando aplicada a flotação gravitacional, cuja mistura tende à pistonada, o que auxilia o grau de aquiescência e permite maior acúmulo de gordura flotada. Quanto à flotação forçada por meio dos aeradores, grande parte da gordura é oxidada e, portanto, minimizada, formando uma escuma de cor clara (branca) e de baixíssima espessura na parte superior da CG. Todavia, por se tratar de elevado grau de mistura, a eficiência de retenção se mostrou, como previsto, inferior ao processo gravitacional.

Palavras-chave:
óleos e gordura; caixa de gordura; hidrodinâmica; modelos matemáticos

ABSTRACT

Effluents from industrial kitchens are characterized by high-generated content of oils and fats. These products cause serious environmental problems, and it is mandatory to install pretreatment units in the places where they are generated. Hence the importance of grease traps, intended for this purpose, whose performance is directly related to the processual and hydrodynamic conditions inside. This study aimed to compare the hydrodynamic characteristics of greaser trap (GT) working under two different operating conditions: gravitational flotation and forced flotation (aided by air diffusers). Four hydrodynamic tests were performed in the GT, the 1st and 2nd tests with clean water at a constant flow rate and the 3rd and 4th tests with wastewater from the university restaurant, with variable flow. The methodology applied to evaluate the residence time distribution (RTD) was the technique of stimulus/response using potassium chloride (KCl) as a tracer element. The hydrodynamic results in the 1st operating test indicated features between slug flow and dispersive flow, with moderate dispersion intensity and some mixing. The 2nd operating test, under aeration, showed tendency of complete mixing with great dispersion intensity. The 3rd test, by gravitational flotation, tended to become plug-flow, while the 4th test was characterized as dispersive flow, tending to a high degree of mixing. In all tests, apparent deviations, probably caused by stagnant areas or dead zones, short-circuits and internal recirculation phenomena, were observed, confirming that the useful volume of GT was not fully utilized. Although not part of the scope of this work, the efficiency in removing oils and greases was higher when the gravitational flotation was applied, whose mixture tends to the plug-flow type, which assists the degree of acquiescence and allows a greater accumulation of floated fat. As for the forced flotation through the aerators, much of the fat is oxidized and thus minimized, forming a light color slag (white) and of very low thickness at the top of the CG. However, because of its high degree of mixture, the retention efficiency, as expected, was shown to be lower than the gravitational process.

Keywords:
oils and fat; fat trapper; hydrodynamics; mathematical models

INTRODUÇÃO

Efluentes provenientes de cozinhas industriais, em sua maioria, não são tratados ou não recebem tratamento adequado. Tais resíduos caracterizam-se por elevadas vazões intermitentes e com grande teor de óleos e gorduras. Quando lançados diretamente na natureza, causam problemas ambientais tanto ao solo como aos corpos hídricos receptores, pois os óleos e as gorduras possuem baixa solubilidade e alta resistência à degradação, tornando-se um dos constituintes orgânicos mais complexos ao tratamento. Associados a outros compostos intermediários gerados durante sua biodegradação, provocam interferências contraproducentes nas estações de tratamento de esgoto (ETEs), tais como toxicidade, efeitos inibitórios aos micro-organismos, varredura (wash-out) do lodo, trazendo diminuição da biomassa ativa e, consequentemente, obrigando a diminuição da carga orgânica biológica aplicada (ORSSATO; HERMES; VILAS BOAS, 2010ORSSATO, F.; HERMES, E.; VILAS BOAS, M.A. (2010) Eficiência da remoção de óleos e graxas de uma estação de tratamento de esgoto sanitário, Cascavel. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 7, n. 4, p. 249-256.; YANG; CHEN; CHEN, 2012YANG, B.; CHEN, G.; CHEN, G. (2012) Submerged membrane bioreactor in treatment of simulated restaurant wastewater. Separation and Purification Technology, Amsterdam, v. 88, p. 184-190.).

Os óleos e as gorduras, identificados analiticamente por meio do parâmetro de qualidade intitulado “óleos e graxas” (O&G), não podem ser facilmente tratados por processos biológicos convencionais, portanto é indicado pré-tratamento no local onde são gerados. As caixas de gordura (CGs), unidades destinadas a esse fim, atuam na retenção superficial de partículas menos densas que o meio para posterior remoção (METCALF & EDDY, 2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.; JORDÃO & PESSÔA, 2005JORDÃO, E.P. & PESSÔA, C.A. (2005) Tratamento de esgotos domésticos. 3. ed. Rio de Janeiro: ABES.).

Nesse contexto, nas CGs convencionais, a remoção de O&G ocorre por processos de flotação gravitacional, porém os processos por flotação forçada (auxiliada por ar difuso) vêm ganhando fundamental importância (PALMEIRA et al., 2009PALMEIRA, V.A.A.; SILVA, S.R.; SOLETTI, J.I.; CARVALHO, S.H.V. (2009) Tratamento de efluentes da indústria do coco utilizando os processos de coagulação e flotação por ar induzido. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, 8., 2009, Uberlândia. Anais... Uberlândia: UFU.) como alternativa no tratamento das águas residuárias ricas nesses compostos, como as provenientes de cozinhas e restaurantes. Entretanto, o desempenho dessas unidades se relaciona diretamente com as condições hidrodinâmicas predominantes em seu interior, e o conhecimento dessas condições contribui para dimensioná-las e aperfeiçoá-las quando já construídas, pois permite verificar se os critérios adotados no projeto estão realmente adequados, podendo ou não ser legitimados.

Para determinar o comportamento hidrodinâmico, torna-se necessário, como condição básica, o conhecimento da distribuição do tempo de residência (DTR) da infinidade de moléculas constituintes do fluido, as quais podem se dispersar e percorrer diferentes caminhos, despendendo tempos distintos para percorrer o volume líquido, sujeito a vários distúrbios. A DTR é obtida mediante o método de estímulo e resposta, em que o estímulo é a injeção de um elemento traçador no afluente, no tempo zero, com substância inerte ao meio investigado. A resposta consiste nas leituras das concentrações das amostras coletadas no efluente, imediatamente após a injeção do traçador e sequencialmente ao longo do tempo, que deve idealmente corresponder a, pelo menos, três vezes o tempo de residência teórico (TRHteórico) calculado em projeto, o qual representa o quociente entre o volume da unidade e a vazão aplicada (LEVENSPIEL, 2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.; CAPELA et al., 2009CAPELA, I.; BILÉ, M.J.; SILVA, F.; NADAIS, H.; PRATES, A.; ARROJA, L. (2009) Hydrodynamic behaviour of a full-scale anaerobic contact reactor using residence time distribution technique. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology, Londres, v. 84, n. 5, p. 716-724.; LOURENÇO & CAMPOS, 2009LOURENÇO, A.M.P. & CAMPOS, C.M.M. (2009) Hydrodynamic behavior of lab-Scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) operated with an adopted hydraulic retention time (HRT) of 12 Hours. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 4, p. 1139-1144. ).

A avaliação da curva DTR gerada pela concentração de saída em função do tempo monitorado permite simular ou predeterminar resultados por meio de modelos de escoamento ideal do fluido (pistonado e mistura completa), pois configuram uma ampla faixa, dentro da qual as unidades reais se enquadram (CAPELA et al., 2009CAPELA, I.; BILÉ, M.J.; SILVA, F.; NADAIS, H.; PRATES, A.; ARROJA, L. (2009) Hydrodynamic behaviour of a full-scale anaerobic contact reactor using residence time distribution technique. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology, Londres, v. 84, n. 5, p. 716-724.; LOURENÇO & CAMPOS, 2009LOURENÇO, A.M.P. & CAMPOS, C.M.M. (2009) Hydrodynamic behavior of lab-Scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) operated with an adopted hydraulic retention time (HRT) of 12 Hours. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 4, p. 1139-1144. ). Porém, na prática, o escoamento segue modelos que consideram a dispersão das partículas do fluido, ou seja, modelos intermediários entre os dois extremos citados, como os modelos de dispersão e o modelo de células agitadas em série (PAOLI & VON SPERLING, 2013PAOLI, A.C. & VON SPERLING, M. (2013) Avaliação das condições hidrodinâmicas de wetlands de escoamento horizontal subsuperficial (unidades plantada e não plantada). Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 1, n. 2, p. 213-222.). Teoricamente, os modelos pistonados, em se tratando de reatores biológicos, apresentam maior eficiência do que aqueles de comportamento hidrodinâmico, tendendo para mistura completa. Na aplicação de tais modelagens são obtidos os principais parâmetros hidrodinâmicos, como tempo médio de residência hidráulica (TRHmédio), correspondente ao tempo de residência médio real observado, e variância (σ2), capazes de estimar o número de dispersão (d) e o número de células agitadas em série (N), favorecendo, assim, a determinação do tipo de mistura e das prováveis anomalias relacionadas ao escoamento nas unidades reais, como, por exemplo: dispersão, recirculação, curtos-circuitos e zonas estagnadas.

O objetivo principal deste estudo foi comparar as características hidrodinâmicas de uma CG funcionando um período por flotação gravitacional e outro por flotação forçada, respectivamente, utilizando-se como fluido, inicialmente, água limpa (primeiro e segundo testes) e, posteriormente, água residuária proveniente do restaurante universitário (RU) (terceiro e quarto testes).

MÉTODOS

O experimento foi conduzido na CG devidamente projetada como unidade de tratamento preliminar, construída em um espaço anexo ao RU do Campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA). A referida unidade possui a seguinte configuração: volume de 5,24 m3; comprimento e largura úteis de 3,55 e 0,85 m, respectivamente; profundidade útil variando de 1,57 a 1,90 m, ao longo do comprimento, a fim de permitir o escoamento e a retirada do lodo decantando (Figuras 1 e 2).

Figura 1:
Planta baixa da caixa de gordura (medidas em cm).

Figura 2:
Corte A-A da caixa de gordura (medidas em cm).

A CG trabalhou com duas condições operacionais distintas: primeiramente, flotação gravitacional, com o sistema de aeração desligado; e, posteriormente, flotação forçada, auxiliada por difusores de ar submersos, acionados por soprador com potência de 1,5 kW, 1740 RPM, equivalente a uma densidade de potência φ=0,286 kWm-3. O ar foi aplicado por meio de 8 difusores (com diâmetro de 230 mm, bolha fina) construídos em PVC com membrana EPDM a uma taxa constante de 4,2 m3 ar. m-3.

Delineamento dos testes hidrodinâmicos

O primeiro e o segundo testes hidrodinâmicos, respectivamente com a CG sob flotação gravitacional e flotação forçada, foram realizados com água oriunda da rede de abastecimento da UFLA, com vazão praticamente constante. O terceiro e o quarto testes hidrodinâmicos foram conduzidos com água residuária do RU, com grandes oscilações de vazão, contendo resíduos constituídos de gorduras dispersas, floculadas e emulsionadas, restos de alimento provenientes da higienização, do processamento, da preparação e do cozimento.

A metodologia utilizada nos testes foi a de estímulo e resposta segundo a técnica de pulso, citada por Campos (1990CAMPOS, C.M.M. (1990) Physical aspects affecting granulation in UASB Reactors. 459p. Thesis (PhD) - University of Newcastle upon Tyne, Newcastle.) e Levenspiel (2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.), empregando-se o cloreto de potássio (KCl) como elemento traçador, cujo preparo seguiu a metodologia descrita por Campos (1990CAMPOS, C.M.M. (1990) Physical aspects affecting granulation in UASB Reactors. 459p. Thesis (PhD) - University of Newcastle upon Tyne, Newcastle.). Inicialmente, antes da introdução do traçador, coletou-se uma amostra do fluido (branco) para verificar se havia K+ no meio. Após a injeção do KCl, realizada no tubo de entrada (afluente), as amostras foram coletadas na saída (efluente) da CG, em intervalos de tempo regulares. Para a leitura das concentrações de K+, utilizou-se fotômetro de chama da marca Quimis, modelo Q398M2, 220v-188W, com faixa de medição de leitura de 0-100 ppm, nos testes com água limpa, enquanto nos testes com água residuária do RU foi utilizado fotômetro de chama da marca Micronal, modelo 4 B 262, 220V, calibrado para a faixa de medição de leitura de 0-20 ppm. As características operacionais de todos os testes hidrodinâmicos encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1:
Características de operação do ensaio hidrodinâmico.

O 1º teste ocorreu durante um período de aproximadamente 1.920 minutos, quase 6 vezes maior que o TRHteórico (334 minutos), com a CG sendo alimentada de forma ininterrupta (com água limpa). Já no 2º teste a CG foi alimentada com o mesmo fluido de modo intermitente, simulando o horário de funcionamento do RU, das 7h às 13h30min (6h30min por dia). Ao término das coletas, desligava-se o sistema de aeração e interrompia-se a água na entrada da CG. A duração total do teste, considerando-se o horário das 17h30min sem alimentação, foi de 4.710 minutos, aproximadamente 4 vezes maior que o TRHteórico (1.232 minutos).

Os demais testes (terceiro e quarto) com a CG sendo alimentada com efluente do RU ocorreram de modo intermitente. Foram consideradas as 6h30min de funcionamento do RU somadas às 17h30min em que não havia vazão. O 3º teste teve duração de 8.980 minutos, tempo aproximadamente 17 vezes maior que o TRHteórico (523 minutos). Já o 4º teste totalizou 9.030 minutos, tempo aproximadamente 20 vezes maior que o TRHteórico (462 minutos) do experimento.

Ao final dos testes, foram obtidos os resultados das concentrações de K+ versus os intervalos de tempo de coleta (C.t) que permitiram a construção dos gráficos (curvas de DTR) com o software Excel®. Posteriormente, as curvas DTR foram ajustadas ao modelo matemático de dispersão de grande intensidade descrito em Levenspiel (2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.). Para a comprovação dos resultados de todos os testes, empregou-se o modelo de células agitadas em série, representando as condições hidráulicas intermediárias entre as unidades de mistura completa e de escoamento pistonado, que, por hipótese, pode ser assumido pela CG ao funcionar com aeração e sem aeração.

Os parâmetros hidrodinâmicos determinados foram: TRHteórico, obtido pela Equação 1; TRHmédio, obtido por meio da metodologia apresentada por Levenspiel (2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.) e Metcalf & Eddy (2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.) (Equação 2); número de dispersão (d), considerando-se o modelo de dispersão de grande intensidade (quando d>0,01) descrito em Levenspiel (2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.) (Equação 5); variância da distribuição do tempo médio de residência (σ2), calculada pela (Equação 3); variância normalizada da distribuição (σ2 θ), determinada pela (Equação 4). O N foi determinado pela (Equação 6). Para obter d e N, foi utilizada σ2 θ, bem como a derivação das equações apresentadas em Levenspiel (2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.) (Equação 7) com a função gama de N, g(t) (Equação 8), metodologia citada por Kadlec & Wallace (2008KADLEC, R.H. & WALLACE, R.D. (2008) Treatment wetlands. 2. ed. Flórida: CRC. 1016p.). Nesta última, o parâmetro N foi selecionado para minimizar a soma dos erros quadrados entre a função g(t) e os dados do traçador, sendo fixados os valores de TRHmédio obtidos por meio dos testes.

T H R teórico = V Q (1)

T R H m é d i o = T D H r e a l = 0 t . C ( t ) 0 C ( t ) (2)

σ 2 = 0 t 2 . C ( t ) 0 C ( t ) . d t - ( T R H m é d i o ) 2 (3)

σ Ѳ 2 = σ 2 ( T R H m é d i o ) 2 (4)

σ Ѳ 2 = σ 2 ( T R H m é d i o ) 2 = 2 D ʋ . L - 2 D ʋ . L 2 . ( 1 - e - D ʋ . l ) (5)

N = 1 σ Ѳ 2 = t 2 σ 2 (6)

N = 1 2 d - 2 d 2 . ( 1 - e - 1 / d ) (7)

g t = N T R H m é d i o T ( N ) . ( N . T R H t e ó r i c o ) N - 1 T R H m é d i o . e ( - N . T R H t e ó r i c o T R H m é d i o ) (8)

Em que:

  • V  volume da unidade de tratamento (L3);
  • Q  vazão (L3T-1);
  • C  concentração de saída do traçador (ML-3);
  • t  tempo decorrido com a análise com traçador (T);
  • D  coeficiente de dispersão que caracteriza o grau de mistura (L2T-1);
  • u  velocidade média de escoamento (L T-1);
  • L  comprimento do percurso longitudinal na unidade (L);
  • d=D/uL  número de dispersão (adimensional);
  • Γ (N)  função gama de N, para números inteiros [fatorial de N-1 (d-1)].

Para a comprovação dos parâmetros hidrodinâmicos encontrados, foram utilizados cálculos numéricos e programa de integração por Simpson desenvolvido por Campos (1990CAMPOS, C.M.M. (1990) Physical aspects affecting granulation in UASB Reactors. 459p. Thesis (PhD) - University of Newcastle upon Tyne, Newcastle.), empregado na simulação dos resultados. O programa computacional foi feito na linguagem Visual Basic®. Ao mesmo tempo, seguindo a metodologia proposta por Metcalf & Eddy (2003), estimaram-se alguns índices que avaliam a eficiência volumétrica, a extensão do escoamento, a dispersão, os curtos-circuitos e as zonas estagnadas (mortas). Esses índices corroboram a avaliação mais cuidadosa do desempenho hidráulico da CG.

Para a avaliação dos resultados do número de dispersão, consideraram-se: dispersão desprezível, indicando escoamento pistonado, para d tendendo a zero, e grande dispersão, indicando escoamento em mistura completa, para d tendendo ao infinito (∞) (LEVENSPIEL, 2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.; METCALF & EDDY, 2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.); condições de escoamento se aproximando do pistonado, para d em torno de 0,2 ou menos, e se aproximando das condições de mistura completa, para d em torno de 3,0 ou mais (VON SPERLING, 1996VON SPERLING, M. (1996) Princípios básicos do tratamento de esgotos. 5. ed. Belo Horizonte: UFMG. 211p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, 2).). Já a avaliação da intensidade de dispersão baseou-se na Tabela 2.

Tabela 2:
Avaliação da intensidade de dispersão.

Quanto à avaliação dos resultados de N, foram considerados: padrão de escoamento pistonado, para N tendendo ao infinito (∞), e mistura completa, para N tendendo a 1. Valores intermediários indicam escoamento disperso (LEVENSPIEL, 2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.).

Primeiramente, foram relacionados o 1º e o 3º testes hidrodinâmicos, com a CG sob flotação gravitacional, e, posteriormente, o 2º e o 4º testes, com a CG sob flotação forçada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do 1º e do 3º testes hidrodinâmicos, respectivamente com água limpa e com água residuária do RU com o sistema de aeração da CG desligado, são apresentados nas Figuras 3 e 4 e nas Tabelas 3 e 4. Cabe destacar que o 3º teste ocorreu após 146 dias do início das atividades na CG.

Figura 3:
Curva e ajuste da distribuição do tempo de residência pela função gama no 1º teste, totalizando 32 horas (1.920 minutos).

Figura 4:
Curva e ajuste da distribuição do tempo de residência pela função gama no 3º teste, totalizando 149,67 horas (8.980 minutos).

Tabela 3:
Resultados dos parâmetros hidrodinâmicos no 1º e 3º testes, com a caixa de gordura funcionando por flotação gravitacional com o sistema de aeração desligado.
Tabela 4:
Resultados dos índices encontrados na avaliação do desempenho hidráulico da caixa de gordura funcionando por flotação gravitacional no 1º e 3º testes hidrodinâmicos.

No 1º teste, a curva de DTR apresenta aparente simetria, de modo semelhante aos modelos de pequena a moderada intensidade de dispersão (LEVENSPIEL, 2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.), confirmando a situação imposta de vazão aplicada constante. As dosagens de K+ se apresentam estáveis como em escoamento pistonado, sem grandes picos de saída. A presença de uma pequena cauda indica a existência de zonas estagnadas, e a saída de K+ durante a primeira hora de avaliação mostra a ocorrência de caminhos preferenciais ou curtos-circuitos. O teste foi interrompido com 32 horas (1.920 min), haja vista que o final da curva não retornou para valores próximos a 0. Nota-se retardo na liberação do traçador comprovado pela diferença entre TRHmédio e TRHteórico, este superado em aproximadamente três vezes. Ainda, com d<0,2 (VON SPERLING, 1996VON SPERLING, M. (1996) Princípios básicos do tratamento de esgotos. 5. ed. Belo Horizonte: UFMG. 211p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, 2).), confirma-se a aproximação às condições de escoamento tipo pistão. Igualmente, o valor de N reforça esse conceito, uma vez que, quanto maior o N, menor o grau de mistura (MENDONÇA, 2002MENDONÇA, L.C. (2002) Microbiologia e cinética de sistema de lodos ativados como pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio de leito expandido. 240 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos. ). A intensidade de dispersão pode confirmar-se como moderada (para d entre 0,05 e 0,25) (METCALF & EDDY, 2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.).

No 3º teste, a curva de DTR não apresentou bom ajuste, possivelmente em virtude das dificuldades com o teste real, como: mudanças de vazão, natureza variada do afluente, grande acúmulo de lodo decantado (aproximadamente 1,00 m) e elevado teor de escuma (aproximadamente 0,19 m) com a utilização parcial do volume líquido total da CG.

Como explicação para o fato de o TRHmédio ser superior ao TRHteórico, é sugerida a ocorrência de retardo na liberação do traçador, confirmando o indício de zonas mortas em função da conformação prismática da CG. Ainda, o valor de d bem próximo a 0,2 (VON SPERLING, 1996VON SPERLING, M. (1996) Princípios básicos do tratamento de esgotos. 5. ed. Belo Horizonte: UFMG. 211p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, 2).) aponta para um escoamento tendendo a pistonado. Já o valor de N entre zero e infinito indica escoamento disperso, em que a dispersão pode ser resultado dos seguintes fatores: escoamento; turbulência dos gases formados no processo anaeróbio que ocorria no interior da CG; inversão térmica causada pela variação da temperatura no interior da CG; e, ainda, condições de alimentação intermitente com variações constantes da vazão, no período das atividades de almoço no RU (6h30min diárias), causando variações da carga hidráulica e orgânica. Uma vez cessado o escoamento, os íons de K+ provavelmente se distribuíam internamente em algumas regiões (zonas mortas) e/ou por adsorção ao lodo decantado ou na escuma superficial, devido, principalmente, aos processos advectivos e dispersivos (FERREIRA, 2012FERREIRA, D.C. (2012) Pós-tratamento de água residuária da suinocultura em sistemas alagados construídos combinado. 227 p. Tese (Doutorado em Saneamento Rural) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.; METCALF & EDDY, 2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.).

Os resultados do 2º e do 4º testes hidrodinâmicos, com a CG funcionando por flotação forçada (sistema de aeração ligado), respectivamente com água limpa e com água residuária, são apresentados nas Figuras 5 e 6 e nas Tabelas 5 e 6. Cabe destacar que o 4º teste teve início oito dias após a partida da CG.

Figura 5:
Curva e ajuste da distribuição do tempo de residência pela função gama no 2º teste, totalizando 78,5 horas (4.710 minutos).

Figura 6:
Curva e ajuste da distribuição do tempo de residência pela função gama no 4º teste, totalizando 150,5 horas (9.030 minutos).

Tabela 5:
Resultados dos parâmetros hidrodinâmicos no 2º e 4º testes, com a caixa de gordura funcionando por flotação forçada.
Tabela 6:
Resultados dos índices encontrados na avaliação do desempenho hidráulico da caixa de gordura funcionando por flotação forçada no 2º e 4º testes hidrodinâmicos.

No 2º teste, a curva resposta de DTR apresentou características assimétricas da distribuição e mostrou a presença do prolongamento em forma de uma cauda longa, representando a existência de zonas com recirculação interna e zonas mortas (CASTRO, 2010CASTRO, F.M.S. (2010) Estudo do comportamento hidrodinâmico de uma nova proposta de configuração interna para reator UASB. 102p. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.; LEVENSPIEL, 2000LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas. 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.). Essas zonas são provenientes de cantos, arestas ou espaços abaixo dos difusores de ar. Nota-se que, nas primeiras horas do experimento, uma quantidade de potássio foi conduzida rapidamente para fora da unidade, levando ao adiantamento do pico máximo do traçador. O restante decaiu lentamente no decorrer do período de avaliação, induzindo atraso na saída. Verifica-se que esses vários fatores vão ao encontro do modelo de dispersão de grande intensidade e com forte tendência ao escoamento com elevada mistura. Comportamento semelhante foi observado por Capela et al. (2009CAPELA, I.; BILÉ, M.J.; SILVA, F.; NADAIS, H.; PRATES, A.; ARROJA, L. (2009) Hydrodynamic behaviour of a full-scale anaerobic contact reactor using residence time distribution technique. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology, Londres, v. 84, n. 5, p. 716-724.) e Lourenço & Campos (2009LOURENÇO, A.M.P. & CAMPOS, C.M.M. (2009) Hydrodynamic behavior of lab-Scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) operated with an adopted hydraulic retention time (HRT) of 12 Hours. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 4, p. 1139-1144. ), em que, respectivamente, o aparecimento de uma longa cauda mostrou familiaridade com os modelos em mistura completa e em dispersão de grande intensidade. O valor de N demonstra que a CG se mostrou bem misturada pelo sistema de aeração e vai ao encontro do comportamento hidrodinâmico de mistura completa ideal (uma unidade). Os curtos-circuitos foram confirmados pelo valor de TRHpico/TRH teórico.

No 4º teste, assim como no 3º, a curva de DTR não apresentou bom ajuste. O valor de d aponta para um escoamento tendendo à condição de mistura completa com dispersão de grande intensidade (d>0,25) (METCALF & EDDY, 2003METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.). A dispersão observada resulta da turbulência do ar, injetado pelo soprador por meio dos difusores no fundo da CG, com a intercalada condição estacionária ao cessar a vazão. O traçador foi novamente agitado na CG quando voltava à vazão. Também a agitação ocorria com a vazão de pico e a inversão térmica. O valor de N confirma a tendência ao escoamento em mistura completa. Comparativamente, Silva (2004SILVA, M.C.L. (2004) Avaliação de processos biológicos na melhoria da qualidade hídrica do canal Derby-Tacaruna. 100 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife.) encontrou d=0,49 e N=4 para o sistema com aeração difusa (tanque de aeração), o que permitiu a caracterização de escoamento dispersivo próximo à mistura completa. Ainda nesse teste, o TRHmédio encontrado também superou o TRHteórico, sugerindo atraso na liberação (resposta) do traçador, confirmando a existência de zonas mortas no interior da CG, possivelmente devido ao volume líquido posicionado abaixo dos aeradores. Cabe mencionar que entre os difusores de ar e o fundo da CG há um espaço com valor médio em torno de 14 cm, favorecendo, definitivamente, a criação de zonas mortas.

CONCLUSÕES

A partir dos ensaios hidrodinâmicos, concluiu-se que, com a CG tratando água residuária do RU em condições de flotação gravitacional, o escoamento foi dispersivo moderado, tendendo a pistonado, mas possuindo intrinsecamente certa mistura. Os desvios de escoamento foram ocasionados pelas zonas mortas, pelos curtos-circuitos e pela recirculação interna, efeitos que contribuem para a distribuição não uniforme. A determinação do modelo de escoamento sofreu influência de vários fatores: biomassa (lodo); retenção bem mais elevada de particulados menos densos nas camadas superiores (escuma) e de O&G em maior quantidade; e, ainda, retenção de sólidos grosseiros mais densos por decantação na parte inferior. Esses fatores retardaram o escoamento e, consequentemente, o tempo de percurso do fluido na referida unidade.

Em condições de flotação forçada, com o sistema de aeração em funcionamento, é fortemente confirmada a tendência de escoamento em mistura dispersiva de elevada intensidade. O aumento do tempo de residência hidráulica relacionou-se à recirculação das partículas de fluido dentro da própria unidade, bem como às zonas mortas causadas pelos cantos prismáticos, ao volume líquido abaixo dos sopradores e mesmo outras arestas intrínsecas às unidades hidráulicas e de condução de ar internas da CG.

Apesar de não fazer parte do escopo deste trabalho, é importante salientar a eficiência da CG na remoção de gordura, levando-se em consideração os processos de flotação forçada e gravitacional. A CG mostrou maior eficiência na remoção de gorduras devido à menor perturbação hídrica quando operada por flotação gravitacional, uma vez que o fluxo, neste caso, tende a ser pistonado com menor grau de dispersão. Quando o sistema foi operado por flotação forçada, observou-se elevado grau de turbulência e, como previsto, menor eficiência na remoção de gordura, uma vez que ficou demonstrado que esse tipo de mistura possui elevada dispersão, tendendo para regime completamente misturado. Vale dizer ainda que, operando com flotação forçada, a gordura é bastante oxidada, formando uma escuma clara e de pequena espessura na parte superior da CG, minimizando, assim, problemas posteriores nas subsequentes unidades de tratamento.

REFERÊNCIAS

  • CAMPOS, C.M.M. (1990) Physical aspects affecting granulation in UASB Reactors 459p. Thesis (PhD) - University of Newcastle upon Tyne, Newcastle.
  • CAPELA, I.; BILÉ, M.J.; SILVA, F.; NADAIS, H.; PRATES, A.; ARROJA, L. (2009) Hydrodynamic behaviour of a full-scale anaerobic contact reactor using residence time distribution technique. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology, Londres, v. 84, n. 5, p. 716-724.
  • CASTRO, F.M.S. (2010) Estudo do comportamento hidrodinâmico de uma nova proposta de configuração interna para reator UASB 102p. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
  • FERREIRA, D.C. (2012) Pós-tratamento de água residuária da suinocultura em sistemas alagados construídos combinado 227 p. Tese (Doutorado em Saneamento Rural) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
  • JORDÃO, E.P. & PESSÔA, C.A. (2005) Tratamento de esgotos domésticos 3. ed. Rio de Janeiro: ABES.
  • KADLEC, R.H. & WALLACE, R.D. (2008) Treatment wetlands 2. ed. Flórida: CRC. 1016p.
  • LEVENSPIEL, O. (2000) Engenharia das reações químicas 3. ed. São Paulo: Blücher. v. 2. 563p.
  • LOURENÇO, A.M.P. & CAMPOS, C.M.M. (2009) Hydrodynamic behavior of lab-Scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) operated with an adopted hydraulic retention time (HRT) of 12 Hours. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 4, p. 1139-1144.
  • MENDONÇA, L.C. (2002) Microbiologia e cinética de sistema de lodos ativados como pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio de leito expandido 240 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos.
  • METCALF & EDDY. (2003) Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill. 1848p.
  • ORSSATO, F.; HERMES, E.; VILAS BOAS, M.A. (2010) Eficiência da remoção de óleos e graxas de uma estação de tratamento de esgoto sanitário, Cascavel. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 7, n. 4, p. 249-256.
  • PALMEIRA, V.A.A.; SILVA, S.R.; SOLETTI, J.I.; CARVALHO, S.H.V. (2009) Tratamento de efluentes da indústria do coco utilizando os processos de coagulação e flotação por ar induzido. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, 8., 2009, Uberlândia. Anais.. Uberlândia: UFU.
  • PAOLI, A.C. & VON SPERLING, M. (2013) Avaliação das condições hidrodinâmicas de wetlands de escoamento horizontal subsuperficial (unidades plantada e não plantada). Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 1, n. 2, p. 213-222.
  • SILVA, M.C.L. (2004) Avaliação de processos biológicos na melhoria da qualidade hídrica do canal Derby-Tacaruna 100 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
  • VON SPERLING, M. (1996) Princípios básicos do tratamento de esgotos 5. ed. Belo Horizonte: UFMG. 211p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, 2).
  • YANG, B.; CHEN, G.; CHEN, G. (2012) Submerged membrane bioreactor in treatment of simulated restaurant wastewater. Separation and Purification Technology, Amsterdam, v. 88, p. 184-190.

Datas de Publicação

  • Publicação nesta coleção
    Sep-Oct 2017

Histórico

  • Recebido
    06 Maio 2014
  • Aceito
    15 Ago 2016
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